模具車間:小改小革提效記
“用這台數控劃線機進行點孔(kǒng),發生錯(cuò)誤的幾率非常低,同時線軌的精(jīng)度非常高,尺寸精度有保(bǎo)證,我們以YLV400端蓋加工為例,加工一件(jiàn)隻(zhī)需4分鍾左右,精度控製在(zài)正負0.05mm左右,相對於(yú)手工加工,加工效率提高(gāo)了(le)22倍,加工尺寸精度提高了10-16倍,員工的(de)勞動強度也有很大的改善。”11月(yuè)20日下午,威能公司模具車間主任章維東指著(zhe)一台正在工作的(de)數控劃線(xiàn)機,讚不絕口。
一台數控劃線機的工作效率肯定(dìng)比手工的效率更精更(gèng)高,不用介紹大家一定會認可(kě)這種說法呀(ya),況(kuàng)且車間(jiān)裏的數(shù)控設備比比皆是(shì),完(wán)全沒必要(yào)對這台設備偏愛有加(jiā)。再聽章主任介紹,才知道這是一台有(yǒu)“故事”的數控設備,是車間員工自己動手組裝完成的。
為什麽想到要自己動手(shǒu)製造組裝這樣一台數控設備(bèi)呢(ne)?還要從目前(qián)市場用戶(hù)定製產品過(guò)多說起。
章主任介紹說,一方麵目前用戶需求多(duō)樣化,導致小批量、非標(biāo)化以及單(dān)件化生產(chǎn)任務日趨增加,另一方麵模具手工劃線(xiàn)打孔效率低,且易錯,尺(chǐ)寸(cùn)誤差大,不能滿足快速、精準的生產需要。
這(zhè)一生產瓶頸,讓車間領導以及鉗工十分焦慮,車間幾個(gè)主任更是每天(tiān)冥思苦想,怎樣消除供需不足的矛盾,既能提高生產效率,又能提(tí)高精度?基於這個思(sī)路,機電修出身的章主任琢磨能不能搞出一套(tào)劃線新裝置。
今年初,章主任製造(zào)數控劃線設備的思路(lù)逐步成熟,並專門成(chéng)立了QC小組,圍繞“加工(gōng)尺寸精確,適合小批量。單件化生產,加工效(xiào)率高,降低勞動強度,成本不能過高(gāo)”的(de)總體目標,以及“產品(pǐn)尺寸定位精度控製在正負0.05mm左右(yòu),單(dān)件加(jiā)工時間3分鍾左右,自動化程度高(gāo)”的(de)目標值開展活動(dòng)。
通過大家的頭腦風暴法,擬定出三套方案:單臂懸梁式、帶輪盤式和龍門式。大家又集中力量對三種方案進行了可(kě)行性分析(xī)後,從操作性(xìng)、經濟性、時間性和預期效果等方麵進行(háng)了對比(bǐ)分析,最終選擇了龍門式數控劃線機這(zhè)個方案(àn)。
在章主任的帶領下,大家以認真細致、科學嚴謹的工(gōng)作態(tài)度幹了起來,外購所需的各種材(cái)料配件:有效長度1000mm線軌、控製(zhì)電器櫃……然後就是承重平台和(hé)立柱的設計、加工製作以及組裝,電氣控製線路的組裝、測試、再組裝、再測試(shì)……經過了很多道(dào)的控製線路、線軌的組裝(zhuāng)、測試後(hòu),在大家的期待中(zhōng),一台(tái)自己(jǐ)動手的數控設備最終組裝完(wán)成,經過實際測試,效果很(hěn)顯著。
原來的小(xiǎo)批量端蓋(gài)打孔流程是從端蓋吊裝分度頭上(shàng),端蓋劃線,到敲樣衝(chōng)眼,最後到端蓋打孔。以(yǐ)YLV400端蓋為例,一件工件加工完(wán)成,除去打孔的時間,需1.5小時左右,尺寸精度也隻能控製在正負0.5-0.8MM左右。由手工過度到用數控劃線機(jī)進行加工,不(bú)僅加工效率提高,加工尺寸精度也(yě)大幅度提高,同時(shí)發生錯誤的幾率大幅減少,降低了員(yuán)工的勞動強度,滿足了生(shēng)產上的需求。
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