工藝提高與創新,是(shì)我永恒的追(zhuī)求
我2005年大學畢業後來到好色先生视频污電機,專門從(cóng)事工藝設計與研究(jiū), 11年來,我堅持踏踏實實做事,認認真真做人,從解決細節問題入手,堅持工藝提高與創新(xīn)工(gōng)作。
公司為生產高品質電機,一直要求我們從提高零部件質量去研究和創新工藝。以(yǐ)前由於端蓋加工時的(de)疏忽,注油孔往往進了鐵屑,用戶注油的時候(hòu)會將鐵屑帶到(dào)軸承室裏,導致軸承損(sǔn)壞。端蓋在(zài)搬運周轉過程中存在油汙、灰塵、磕碰,導致止口、軸承(chéng)安裝困難,影響電機的裝配精度和性(xìng)能(néng)。我主動與設備廠商溝通,設計出專門端蓋清洗工藝,有效地解決了這些問題。現(xiàn)在我們(men)的成(chéng)品端蓋實行超聲波和噴淋式兩種清洗方式(shì),都能有效(xiào)地(dì)去(qù)除(chú)表麵的油汙、灰塵和殘留鐵屑。不但避免了端(duān)蓋之間的磕碰,而且降低了員工的(de)勞動強度,提高(gāo)了工(gōng)作效率。

▲科技標(biāo)兵薑(jiāng)誌廣在作先進事跡(jì)報告。
針對特殊要求的電機,必須(xū)采用專門的裝配工藝(yì),如某泵業立式電機采用角接觸軸承(chéng)安裝,正常的臥式(shì)裝配會(huì)導致軸承異響,我經過現場裝配驗證,專門編製了(le)一套立式裝配工藝,成功解決了這一問(wèn)題,得到了(le)用戶的肯定。
為(wéi)了滿足高端用戶的要求,我從新材料(liào)、新工藝和新裝備(bèi)方麵去研究,把好的工(gōng)藝技術應用(yòng)到生產實(shí)際中去。如:在研發汽車電機過程中,為保證電(diàn)機的密封性,我和團隊人員驗證了各(gè)種新型密(mì)封膠(jiāo),認識並掌握了它們的各種特性。在裝配過程中,編製專(zhuān)用的裝配工藝手(shǒu)冊,並設計和引用各種類(lèi)型的裝配工具。這(zhè)看似簡單的工作,但必須做到精(jīng)準細(xì)致,包(bāo)括每個安裝螺栓的扭力大小(xiǎo)。為了把這看似簡單的工作做到最好,我花費了大量精力,編製了關(guān)鍵工序的(de)專門作業指導書,指導(dǎo)裝配。
新產品往往要用到新材料,為了提高產品的性能和效(xiào)率,我每次都是反複驗證(zhèng)新材料的特(tè)性。在電機裝配期間,我發現並驗證出對方廠家提供的高壓接插(chā)件存(cún)在安全隱患,接線端子(zǐ)從裏麵脫落,導致我們的電機遭受到用戶的投訴。我便主動從市場尋找其他類型的(de)高壓接(jiē)插件,經過反複篩(shāi)選和測試驗證,最終找到了理想的接插件(jiàn),解決了安全隱患問題,得到了用戶的認可。
接線端子在最初階段采用(yòng)手工壓製,我發現存在線頭易鬆(sōng)動、工人(rén)勞動強度大、工(gōng)作效率低等問題(tí),便主動從網上尋找是否有專用設備。經過與不同的設備廠家溝通交流,最終設計和訂製了專(zhuān)用的端子壓製設備,解決(jué)了(le)上述(shù)諸多問題。正是(shì)由於在工作中不斷地開展技術研究、工藝創新,在大家(jiā)的共同努力下,公司汽車轉向泵電機(jī)質量得到(dào)了有效保證,實現了大批量生產。
今後,我要繼續努(nǔ)力,把工藝(yì)提高與創新作為我永恒的追求(qiú),為(wéi)實現百年南(nán)華貢獻自己畢生的力量!
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