抽油機電(diàn)機(jī)高耗低效探因及節能降耗措施

【好色先生视频污電機導(dǎo)讀】:在勝利油田等各采油廠,電機是原(yuán)油生產的主要動力,被廣泛應用在油田(tián)生產生活的各個領域,機械(xiè)采油(yóu)、注水、油氣集輸三大係統(tǒng)的電力驅動裝備幾乎是電機,可以說電機是油田的主要用電(diàn)設備(bèi),占總耗電量的80%。然而,在實際生產過程中,由於管(guǎn)理技術水平(píng)等問題,很(hěn)多電機處於輕載、低效、高耗能的運行狀態,電能浪費嚴重(chóng)。因(yīn)此,電(diàn)機節能降耗是油田(tián)節電(diàn)降耗、降低開采(cǎi)成本(běn)的主要探索方向。
一、電機高耗低效運行的原因
勝利油田使用電機的機采係統、輸油(氣)係(xì)統、注水係統、水泵係統,其電機(jī)的運行狀況均不樂觀,離經濟運行有一定的差距,造成電機效率低下,能耗過大。其原因主要有以下幾個方麵:
1.1老舊電機數量仍然較多
部分電機使(shǐ)用時間過長,內部材料老化嚴(yán)重,有些電機的使用時間在20-30年以上;而另一部分電機製造工藝已屬落後淘(táo)汰技術,各類技術性能參數遠差(chà)於新型電機(jī)。無論是電機過舊(jiù)還是製造工藝過(guò)時(shí),均會造成電(diàn)機運行負擔加重,電機效率低下(xià),電機損耗也遠遠高(gāo)於(yú)新裝或新型電機。
1.2電機匹配不當,運(yùn)行設置不科學(xué)
機械設備與電機(jī)配套不合理,包括形式選用不合理、容量選用不合(hé)理、轉矩和轉速選(xuǎn)用,不合理等現象比(bǐ)較普遍,而機動設備的用戶(hù)也由於對設備的選用不合理,運行方式不合理,造成大量的電機處於低效率運行(háng)狀態。很多(duō)電機在選配時沒有認真規(guī)劃,導致真正投(tóu)入使用後電機額定功率對匹配功(gōng)率過大(大馬拉小車)或過小(小馬(mǎ)拉大車)的問題。其(qí)中“大馬拉小車”使電機多損耗(hào)了一部分空載損耗;而“小馬拉大車(chē)”則使(shǐ)電機超負荷運行,電機負擔過重,電機溫升過高,嚴重影響電機使用(yòng)壽命。

1.3特殊(shū)工藝(yì)或生產發展需要是電機高耗低效(xiào)運行的重要因素。
(1)采油係統(tǒng)。抽油機由(yóu)於其特殊的運行要求,所匹配的抽油機電機必須同時滿足(zú)最大衝程,最大衝次,最大允許(xǔ)掛重(chóng)的三個要求,還須具有足夠的堵轉轉矩,以(yǐ)克服抽油機啟動時嚴重的靜態不平衡。因此,往往(wǎng)抽油機在設計時確定的安裝容量裕度較大。如6型抽油機配Y200L-6/18.5kW,10型抽油機配Y250M-6/30kW等,但實際(jì)功率卻比額定功率要小的多。因此,在(zài)抽油機電機的選配上往往安裝了容量較大的電機,增加了電機的空載損耗;而抽油機的特殊的負荷變化,使得電機(jī)的(de)無用功增加,這都使采油係(xì)統和電機的效率較(jiào)低(dī)。
(2)泵類。鑒於油田對輸油注水站點擴容的考(kǎo)慮,有時在泵及電機的選配上采取以大帶小的方法,以(yǐ)滿足以後發展的需要,但很(hěn)多站點輸油量或注水量較小或不斷萎(wěi)縮,造成原來的泵機組(zǔ)配置過大,即嚴重的(de)“大馬拉小車”,且這種狀況更多的時候不能立即更變,造成較為(wéi)嚴(yán)重的電能損失。
二、電機(jī)節能測試實驗
為了研究電機節(jiē)能潛(qián)力,特對油(yóu)田(tián)中電機使用最廣泛的抽油機電機和泵類電機進行了節(jiē)能測試實驗。
2.1抽油機電機(jī)節能實驗
對孤東油田2-13-14井的電機進行了測試,實驗主要是通過更換電機(改變電機額定功率大小)來論證節電潛力。
監測發現,在2-13-14井上將Y160 M-6(7.5 kW)電機更換為Y112 M-4B5(4 kW)後,額定功率雖然降低(dī)3.5kW,但保證了正常的生產需要,且抽油係統效率(lǜ)略有升高,平衡度保持(chí)在(zài)80%-110%之(zhī)間(jiān),有(yǒu)功功率從2.39 kW降低到1.45 kW,平均有功(gōng)節電率達到了36.08%。
通過(guò)該實驗說明:對抽油機等負載不平穩的係統,可根據電機的實(shí)際有功功率大小(xiǎo),選用或(huò)更(gèng)換(huàn)匹配的電機,降低額定功率,減小功率損失,提高電機電能利用率。
2.2泵類電機節能實驗
對孤東聯合站2#鍋爐(lú)房的4#水泵電機進行測試實驗,方法是對電(diàn)機在安裝變頻裝置前後的功率變化情況(有功節電率)進(jìn)行測算,進而論證變頻(pín)器對電機的影響。水泵電機控製櫃安(ān)裝(zhuāng)了變頻器後,可根據生(shēng)產需要自由調節頻率,進而改變泵(bèng)流量和有功功率,為了(le)方(fāng)便說(shuō)明問(wèn)題,我們(men)可以(yǐ)采集(jí)多個頻率點進行(háng)對比,測算節電率,監測中選取工頻(50 Hz)和47 Hz兩個頻率點。通過監測,頻(pín)率在47 Hz時,有功功率比工頻(50 Hz)時減小4.56 kW,功率因(yīn)數提高0.0917,有功節電率達到了14.29%。
通過該(gāi)實驗說明:安裝變頻裝置後,不僅可以自由設置頻率,即電機以不同的轉速運行,從而達到需要的生產參數(如流量),方(fāng)便生(shēng)產中靈活調配,而且還可以在保證生產要求的前提下,提高功率因數,降低有功,減少不必要的損耗,是(shì)電機節能的有效途徑。
三、抽油機電機(jī)節能措施
電機降低損耗主要從恒定損耗(鐵耗(hào)和機械損耗)、銅耗及雜散損耗這三個方麵人手,實(shí)際中的各種措施(shī)也是(shì)以減少這三種損耗中一個或多個為本質(zhì)的方法,具體(tǐ)的應用中則主要有以下幾種(zhǒng)措施:
3.1選用高效節能型(xíng)電機或專用電機(jī),淘汰老舊落(luò)後電機
高(gāo)效節能型電機的電機損耗僅是傳統落後電機的(de)幾分之一,但電機效率卻明(míng)顯高於同狀態下(xià)一般電(diàn)機,是老舊落後電機更(gèng)替的(de)首選。
(1)永磁同步電機。抽(chōu)油機上使(shǐ)用的永磁同(tóng)步電機是一種異步啟(qǐ)動的同步電機,由轉子交流啟動後牽入同步運(yùn)行,類似於交流同(tóng)步電機。其運行(háng)是靠定子繞圈在氣隙中產生的旋轉(zhuǎn)磁場與轉子上磁鋼間的相互吸引,使轉子與定子氣隙磁場同步旋轉而做功。其轉子等效電阻電路(lù),故功率因數高,因無磁勵(lì)電流,其空載損耗小。電機效率可達96%左右,較三相異步電機高(gāo)。
(2)直流電機。直流電機有優良的控製性能,其機械特性和調速特(tè)性均(jun1)為平行的直線,這是各類交流電動(dòng)機所沒有的特性。此外,直流電動(dòng)機還(hái)有起動(dòng)轉矩大、效率高、調速方便、動態特性好等特(tè)點(diǎn)。
(3)其他(tā)專用電機(jī)。對有特殊工藝要(yào)求的設備,其對電機(jī)某一方麵性能的要求不同,應結合具體情況具體裝(zhuāng)配,盡量減少因普通電機為彌補專用電機性能而造成(chéng)額(é)外(wài)電機電耗。
3.2正確匹配電(diàn)機功率
在選擇電機時應(yīng)注(zhù)意以下兩點:
(1)如果電機功率選得過小,就會出現“小馬拉大車”現象,造成電機(jī)長期過載,使其絕緣因發(fā)熱(rè)而損壞,甚至電機被燒毀。
(2)如果電機功率選得過大,就會出現“大馬拉小(xiǎo)車”現象。其輸出機械功率不能得到充分利用,功率因數和(hé)效率都不高,不但對用戶和電網不利,而且還會造成電能浪費。
要正確選擇電動機(jī)的功率,必須經過以下計算或比較:
(1)對於恒定負載連續工(gōng)作(zuò)方式,所選電(diàn)機的額定功率應等於或稍大於計(jì)算所得(dé)的功(gōng)率。
(2)短時工作定額的電(diàn)機,與功率相同的連續工作定額的電機相比,最大轉矩大,重(chóng)量小,價格(gé)低。因此,在條(tiáo)件許(xǔ)可(kě)時,應盡量選用短時工作(zuò)定額的電機。
(3)對於(yú)斷(duàn)續工作定額的電機(jī),其功率的選擇要根據負載持續率的大小(xiǎo),選用專門用於(yú)斷續(xù)運行方式的電機。此外,也可用類(lèi)比法來選擇電動機的功率。所謂類比法。就是與類(lèi)似生產係統(tǒng)所(suǒ)用電機的功率進行對(duì)比。
具體做法是(shì):了解本單位或附近其他單位的類似生產係統使用多大功(gōng)率的電機,然後選用相近功率的電機進行試車(chē)。驗證(zhèng)所選電機(jī)與生(shēng)產機械是(shì)否匹配。驗證的方法是:使電(diàn)機(jī)帶動生產機械運(yùn)轉,用鉗形電流表(biǎo)測量電機的工作電流,將測得的電流與該(gāi)電機銘牌上標(biāo)出的額定電流進行對比。如(rú)果電機的實際工作電流與銘牌上標出的額(é)定電流(liú)上下相(xiàng)差不大,則表(biǎo)明所選電機的功率合適。
如果電機的(de)實際工作電(diàn)流比銘牌上標出的額定電流低70%左右,則(zé)表明電機的功率選得過大(即大馬拉小車)應調(diào)換功(gōng)率較小的電機。如果測得的電機工作(zuò)電流比銘牌上標出的額定電流大40%以上(shàng),則表明電機的功率選得過小(xiǎo)(即“小馬(mǎ)拉大車”,應調換(huàn)功(gōng)率較大的電機。
3.3針對不同係統,合理調整係統參數,科學維護,加強管理節能
電機的日常維護也是決定電機是否高效低耗經濟運行的重要因素,要按照係統參數設置的要求,定期檢查電機運轉情(qíng)況,優化管理和維護。避免電機長時間超負荷、高(gāo)溫運行,對電機效率過低、不能經濟運行(háng)的電機要及時進行原因監測分析,調整負載狀態,盡可能地保持電機長時間(jiān)處於經濟運行狀態(tài)。
對運行的各個係統,進行正確的參數設置,監控電機與終端裝置的(de)匹配狀況,避免“大馬(mǎ)拉小車”和“小馬拉大車”現象(xiàng),讓電機始終保持在經濟運行位置。
(1)機采係統。采油係統具(jù)有電(diàn)機啟動電流大,運(yùn)行功(gōng)率(lǜ)遠低於電機額定功率,負荷時(shí)刻(kè)變化,有上下兩個(gè)臨界點,這些特點(diǎn)要求定期使用(yòng)嵌型電流表等簡易儀器測試(shì)抽油機上下衝程最大電流,調整平衡度,使抽油機平衡度保持(chí)在80%-110%,將電機的無用功降(jiàng)低到最小。此外,對日(rì)產液量太小的(de)油井,采取間開的方法,既可以聚積采油能量提高采油效率,又可節約間歇(xiē)停井時(shí)的電量,如一天平(píng)均停井12小(xiǎo)時,相應的(de)可節(jiē)省50%的(de)電費。
2008年6月,孤東采油廠選擇了60口抽油機井進行電機中間軸改造,在不影響液量(liàng)和原油正常生產(chǎn)的情(qíng)況下,單(dān)井平均衝次降低1.8次/分,單井平均輸入功率下降(jiàng)2.49千瓦,單井日節(jiē)電59.5千瓦時,係(xì)統效率提高(gāo)5.05%,綜合節電率達29.8%。該技術的應用不僅解決了供液不足、動液麵低、產能低的抽油機井運行能耗大的問題(tí),而(ér)且解決了抽(chōu)油機井其動(dòng)力矩大與運行功率(lǜ)小之間的矛盾,避免了抽油機不必要的高速運行導致(zhì)的能耗大、減速箱(xiāng)磨損快等問(wèn)題。
(2)泵(bèng)係統(tǒng)。無論是輸油泵、注水泵或循環水泵,均要監控(kòng)壓力(lì)值,推算或測量流量變化,分析生產需求與泵、電(diàn)機(jī)的生產能力的匹配情況。對嚴重大材小用的泵、電機,可考慮更換較小容量,或對電(diàn)機(jī)進行調速,降低有功功率;對嚴重不能(néng)滿足生產的可以增(zēng)加(jiā)泵(bèng)數量或(huò)更換大容量泵和電機。
3.4使用軟啟動、變頻(pín)調速裝置或安裝節電裝置
通常感應電動機采用直接啟(qǐ)動或一般啟動的方法,電機的全壓起動電流為額定電流的5-7倍,不僅損耗大,對電網衝擊也(yě)大,機械磨損,振漏大。如果用變(biàn)頻調速啟動,可以(yǐ)將起動電流限製到很小,即使是滿載起動(dòng),也隻比額定電流稍大就可(kě)以(yǐ)了,損(sǔn)耗大大降低(dī),既不衝擊(jī)電網(wǎng),又不衝擊機械。
四、結束語
目(mù)前使用(yòng)較多的電機是交流電機,約占各類電機總數的85%以上,它(tā)具有結(jié)構簡單、價廉、不需維護等優點,但它的弱點是調速困難(nán),因而在許多應用場合受到限製或借(jiè)助(zhù)機械方式來實現調速(sù)。使用變頻器調速信號傳遞快(kuài)、控製係統時滯小、反應靈敏、調節係統控製精度高、使用方便、有利於提高產量、保(bǎo)證質量、降低生產成本,因而使用變頻器是企業節能降耗的首選產品。
變頻器就負載類型而言主(zhǔ)要有兩方麵的典型應用:
(1)以改進(jìn)工藝為主要目的,確保(bǎo)工藝過程中的最(zuì)佳轉(zhuǎn)速、不同負載下的最佳轉速以及準確定(dìng)位等。以其優良的調速性(xìng)能,提高生產率、提(tí)高(gāo)產品質量、提高舒(shū)適性,使設備合理化,適應或改(gǎi)善環境等。
(2)以節能為主要目的,以流(liú)量(liàng)或壓力需要調節的風機、泵類機械的轉速(sù)控(kòng)製來(lái)實現節能,改造效果非常顯著。
隨著節能節電(diàn)技術的不斷發展,針(zhēn)對電機節電的各類節電裝置也不斷湧現,其主要原(yuán)理是通過各種不同手段動(dòng)態調節電機(jī)運行狀態過程中的(de)電壓電流,在保證電機(jī)轉速的前提下,保持電機的輸出(chū)轉(zhuǎn)矩與負載的精確(què)匹配,有效地減少有功(gōng)功(gōng)率和無功功(gōng)率損耗,也相應減少了磁損耗,同時使電(diàn)機的功率因數提高。一般情況下綜合節電率在15%以上(shàng)。
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